勇夺“擂主”!这群“较真青年”驭光探瑕

    2025-11-07 15:02:23

在第十九届“挑战杯”中国青年科技创新“揭榜挂帅”擂台赛高端装备领域主擂台赛中,长沙理工大学机械学院学生团队从全国7000多支团队中脱颖而出,凭借项目《驭光探瑕,时频固基—激光多路色散干涉的大型机床几何误差测量与补偿方法》,成功揭榜湖南先步信息的技术难题,荣获特等奖“擂主”称号。这群“较真青年”,一直在驭光探瑕的道路上,以创新精神探索我国高端制造领域的精度难题。

一场“精度突破”的技术攻坚

“擂主之争,拼的从来不是花哨的理论,而是解决真问题的硬实力。”团队负责人盛文泽道出了大家开启项目的初心。

团队成立之初,面对的是高端制造领域一道棘手难题。作为“工业母机”的大型数控机床,其几何精度直接决定着航空航天零部件、精密模具等高端产品的质量,行业长期受困于测量效率低、成本高、溯源性差等痛点,精度提升始终难以突破瓶颈。

事实上,该团队的研究方向长期聚焦于这一领域。指导老师刘文正博士毕业于天津大学,专攻激光精密测量,为项目奠定了扎实基础;机械学院测控技术与仪器专业秉持“精益求精、知行合一”的教育理念,引导学生在本科阶段系统学习电、光、机等多学科知识,并通过实践训练掌握综合应用能力。“这让我们团队在应对机电光一体化的复杂技术问题时,展现出扎实的理论素养与出色的工程执行力。”盛文泽表示。

确定目标后,团队迅速开展技术攻关。他们发现,行业现有的测量方法存在明显短板:传统技术一次只能测量机床导轨的一个自由度误差,而机床正常运行需要覆盖6个自由度,这意味着每次测量都要重复操作6次。不仅耗时久,还容易因多次调整产生额外误差。

“能不能用多路激光同时探测6个自由度?”“如何保证测量结果的稳定性和溯源性?”一个个问题在团队的讨论中浮现,也逐渐勾勒出技术突破的路径。他们将激光多路色散干涉技术与光频梳的时频基准特性结合,构建出一套全新的测量体系,成功解决机床几何误差“测不准、测不快、补不好”的难题。

成本控制也是团队项目的一大亮点。国外同类测量设备的成本高达50万至100万元,对许多国内企业而言是一笔不小的投入。为此,团队自主开展系统设计与关键器件选型,全程采用国产方案进行搭建与调试,最终将整体成本压缩至10余万元,同时各项性能指标均满足湖南先步信息的应用要求。“我们要做‘能用、好用、用得起’的技术。”这种务实而高效的创新思路,成为项目打动企业和评委的关键因素之一。

实验室里的“蹲守战”

从确定方案到完成样机,团队用了四个多月的时间,而这120多天里,实验室几乎成了他们的“第二个家”。

光路调试的精度要求远超想象——哪怕只有毫米级的偏差,都会导致数据失真,只能推翻重来。最棘手的环节是现场校准和系统适配:激光发射需要精准调整镜片角度,没有自动化设备辅助,只能靠人工逐个对准;机床数控系统的时钟同步、数据接口调试也缺乏成熟经验,只能反复试错。

“我们经常蹲在设备旁一调就是大半天,膝盖都麻了,眼睛一直盯着激光轨迹。”盛文泽回忆道,团队不断优化光路结构,反复校准,最终将光路精度控制在1微米以内——不到一根头发丝的厚度。

成果的突破离不开整个团队的通力协作。测控专业的肖亚利与唐传智分别负责电路调试与软件开发,完成了系统信号采集、数据处理等关键环节;数学专业的刘钰瑄负责算法模型的优化,显著提升了数据处理的精度与稳定性;统计专业的王艺璇则负责对接企业需求,将技术指标转化为可量化的商业价值。多专业的深度融合,使团队在技术创新与工程实现上实现了强有力的互补。

而指导老师的引领,更让团队少走了许多弯路。刘文正、周小杰、赵喆三位老师拥有丰富的科研与实践经验,他们总是通过每周一次的研讨会,引导学生梳理思路、发现问题。在项目推进过程中,团队担心实验室设计的设备体积过大,无法安装到企业机床内部。老师们得知后,建议他们从企业的实际安装场景出发,尝试模块化设计,并协助团队对接湖南先步信息的技术专家。最终,团队将设备拆分为多个小型模块,不仅解决了安装难题,还显著提升了设备的便携性。

从“纸上方案”到“落地实效”的跨越

9月的长沙,暑气尚未消退,团队却已进入“决赛冲刺模式”。PPT改了一遍又一遍,不仅要梳理技术逻辑,还要兼顾视觉呈现,甚至专门请设计专业的同学帮忙美化版面;演讲练习更是细致到每一个细节,语速、手势、PPT翻页时机,都要反复演练,甚至会录制视频回放,找出不足。与此同时,团队同步推进样机调试与现场验证,持续优化算法与硬件结构,确保方案不仅“讲得好”,更能“用得上”。

答辩当天,有评委问:“你们的设备国产化率高,是出于什么考虑?”作为答辩人,盛文泽回答:“国产化率高,一方面得益于我们团队在系统设计上实现了自主研发,充分掌握了核心技术;另一方面,国内光源、传感器等关键部件的性能已达到国际先进水平。我们选择国产方案,既能有效降低成本,让更多企业用得起,也体现了国产技术的自信与成熟。实现进口替代,正是我们项目的价值所在。”清晰的逻辑与务实的态度赢得了评委的认可。

当主持人宣布团队夺得“擂主”并授予特等奖时,团队成员抑制不住情绪,相拥而泣。“不是因为拿奖激动,而是觉得这么久的付出终于有了结果,我们的方案真的能解决问题。”

目前,团队的技术方案仍处于样机测试阶段,后续需经实际应用验证并持续优化。但谈及未来,盛文泽信心满满:“技术落地难以一蹴而就,我们计划继续深造,进一步研究机床误差补偿技术,待能力提升后,全力推动该技术的工程化与产业化。”(李潇玲  李泰羽)

责编:刘宇慧

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